工业机器人在电炉炼钢测温取样中的应用
【研究目的】
电炉炼钢是金属冶炼重要手段之一,急需先进的自动化装备改进金属冶炼过程中生产效率低、劳动强度大、工作环境恶劣的关键工序环节。工业机器人是智能制造业最具代表性的装备,可以提高电炉炼钢的自动化水平,减少生产的安全隐患。本项成果根据广西贵丰特钢有限公司的实际生产需求,结合电炉冶炼现场的生产环境和人工测温取样的工艺特点,研究、设计并实现了一套机器人自动测温取样工作系统,解决了在高温恶劣环境下机器人应用的一些关键技术问题。
【技术创新】
根据电炉现场条件,提出了现场施工方案,并根据方案完成了工作系统的安装与调试。本项成果所开发的机器人工作系统取代了传统的人工测温取样工作,实现了电炉炼钢时自动测温取样的功能,实际运行稳定,效果良好。
在整个电炉炼钢的过程中,为了保证碳沸腾温度范围,熔池温度一般需控制在1550℃和1580℃之间。为了保证所炼出钢锭的性能,当电炉炉内熔清后,需立刻取电炉钢液进行化验,分析元素化学成分,并根据分析结果决定是否再次取样。为了满足上述电炉炼钢的工艺要求,对电炉测温取样同样有一定的工艺需求。首先,炉内定点要正确。测温取样探头扎入钢液的位置要合适,能够保证化验成分和温度有一定的代表性,若定点有误差,会影响产品的质量。其次,测温取样要迅速。测温取样的结果决定下一步的炼钢操作,若测温取样较慢,会影响整体生产效率。再次,测温取样有力度要求。测温取样需要将测温取样枪扎入钢液,由于本身钢液密度较大,并且可能融化不完全,所以需较大的力度。最后,取样时,需要扎入钢液并维持一段时间,以保证取样探头成功取到钢液样品。
工业机器人在我国钢铁行业中的应用仍然处于起步阶段,工业机器人在钢铁企业中使用较为零散,系统化和批量化程度较低。即使在工业机器人应用率相对较高的宝钢中,工人人均机器人使用率仅为1.52%,低于发达国家水平,应用不充分和不平衡是现阶段机器人在钢铁行业中存在的主要问题。因此,本项成果具有良好的市场应用前景。
【知识产权】
申请软著1项。
【应用领域】
机械装备、机器人、钢铁、冶金等。
【应用情况】
2019年,与广西某钢铁公司开展横向合作。